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200S95B卧式双吸泵的泵体发热原因及处理结果

发布日期:2021-9-1 12:13:18 浏览次数:
导读:200S95B卧式双吸泵的泵体发热原因及处理结果我厂一台200S95B的卧式双吸泵在运行时发热,导致轴的弯曲,经过售后人员的分析认证,及时找到了发热的原因,并针对发热的问题进行了处理,处理结果达到客户要求,并保证了卧式双吸泵的正常运行。故障特点及检查情况:...

200S95B卧式双吸泵的泵体发热原因及处理结果

    我厂一台200S95B的卧式双吸泵在运行时发热,导致轴的弯曲,经过售后人员的分析认证,及时找到了发热的原因,并针对发热的问题进行了处理,处理结果达到客户要求,并保证了卧式双吸泵的正常运行。

  故障特点及检查情况:
  泵启动后联轴器端轴瓦振动,2h内从0.38mm升至0.76mm。最初怀疑是对中不良引起,经重新对中并更换联轴器弹性胶圈后,两端轴瓦振动都降到0.45mm以下。但运行4h后,两端轴瓦振动值又升到0.7mm以上。反复调整后,振动问题仍无法消除,而且每次都有随运行时间增加而增大的情况。振动频谱显示振动以工频为主,引起振动的可能原因是:轴弯曲或动不平衡。
  将转子组装后进行外观检查,各级口环及导叶套处轴套磨损均在同一相位处,每处宽度25mm,共10处(每级叶轮对应一处),磨损的沟槽深者达0.8mm以上,磨损处的金属呈受热后的蓝色,磨损弧长约1/2圆周长度。各段的静口环及导叶套顶部磨损偏轻,底部磨损偏重,测量与其对应的转动部件配合间隙都在1.1mm以上。转子径向最大跳动值为0.13mm,且最大值在3、7级轴套处,5、6级间轴套(轴长中点)径向跳动值为0.07mm。

  故障分析:
  由测量的数据可以知道,泵转子有一定径向跳动存在,转子在冷态情况下动静碰磨也比较小。转子冷态的弯曲,不足以产生运行时的剧烈振动和拆检后观察到的磨损情况。可假设如下:泵在运行的情况下,由于导叶套处轴套的偏磨,轴套局部发热,当产生的热量较大而无法被介质及时带走时,偏磨处发蓝。轴套碰磨与不碰磨处的两侧,由于温度差而产生不一致的热膨胀使轴弯曲,轴弯向原来转子已经碰磨的一侧。这样就出现了碰磨、发热、弯曲、碰磨加剧、轴进一步发热弯曲的恶性循环。这种假设与叶轮口环及导叶套处实际偏磨、发蓝,振动值随时间加大,主要分量为工频的现象相吻合。

  解决办法:
  减小转子初始弯曲;减小转子动不平衡量,使转子在运行时离心力引起的转子弯曲尽量小;销定轴承座,使运行中转子不变位;提高转子初始中心找正精度;大修时适当修改规程,加大导叶套与导叶挡套之间的间隙,一般取叶轮口环磨损后允许最大间隙的1.3倍。
  效果:
  加大导叶套与导叶挡套之间的间隙(1.3mm),不影响泵的压力、流量、效率。增大间隙后,即使由于各种原因造成泵转子轻微摩擦,也只发生在叶轮口环上,不会引起转子热弯曲。而经短时间运行磨合后,振动情况好转。目前,给水泵连续运行中两轴瓦振动值都在0.01mm以下。
 

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