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单级单吸离心泵润滑方式改造的历程

发布日期:2021-9-1 14:00:13 浏览次数:
导读:单级单吸离心泵原来采用毛毡密封改为单层骨架油封原轴承箱密封是用毛毡密封,泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。...

单级单吸离心泵润滑方式改造的历程

    单级单吸离心泵原来采用毛毡密封改为单层骨架油封

    原轴承箱密封是用毛毡密封,泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。

    为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:

    ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。

    ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。具体示意如图3。

    经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。

单层骨架油封改为双层骨架油封

    为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封。

    试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。

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