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矿用多级离心泵叶轮切割法改造降低企业能耗

发布日期:2021-9-1 14:00:13 浏览次数:
导读:矿用多级离心泵叶轮切割法改造降低企业能耗文章技术由中开泵业整理,根据自身经验及客户反映总结文章。矿用多级离心泵的工作原理是通过叶轮使流经叶轮的流体受离心力的作用来提高流体的机械能,用于克服流体输送沿程中的机械能损失,采取的节能降耗改造措...

矿用多级离心泵叶轮切割法改造降低企业能耗

文章技术由中开泵业整理,根据自身经验及客户反映总结文章。

矿用多级离心泵的工作原理是通过叶轮使流经叶轮的流体受离心力的作用来提高流体的机械能,用于克服流体输送沿程中的机械能损失,采取的节能降耗改造措施一般为变频与叶轮切割。但变频调速存在局限性,投资大、维护成本高,且当多级离心泵变速过大时会造成运行效率下降。

矿用多级离心泵在各种类型的泵中所占数量最多,是石油化工生产过程中主要的流体输送设备。以往设计人员在选用离心泵时,常常留有较大的设计余量。

相比之下,叶轮切割方法实施起来简单方便,而且耗费小、见效快,只需要计算泵叶轮切割量后实施切割改造,经过计算并评估经济合理性后就可投入实施。改变泵体结构对叶轮进行切割,降低功率以节约电能的方案。经过叶轮一次切割,将泵的叶轮直径由原来的324毫米切割成了290毫米,同时扬程由140米下降为112.16米,切割后功率为79.9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量为183.3~222.4立方米/时,满足现场工艺需求。

在成功经验的指导下,技术人员进一步推广叶轮切割的方法,并采取了标准化、程序化、规范化的手段。该类型多级离心泵改造共实施了15台,年节电10836千瓦时。

据不完全统计,各类矿用多级离心泵切割改造实施前每年耗电865万千瓦时,改造后电能消耗减少至822万千瓦时,可取得年经济效益22万元。由此可见,实施矿用多级离心泵切割改造是企业削减“大马”,提高运行效率,降低能耗的重要技术手段。

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